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在塑編工藝上綻放人生價值——記2020年度集團勞動模范、總部塑編廠工藝員張紅貴
2021.09.29  瀏覽量:7802  
  

張紅貴正在核對版樣.jpg

張紅貴正在核對版樣

      人物檔案:張紅貴,總部塑編廠工藝員,2002年進入塑編廠,至今已在該廠工作了18個年頭。他進廠以來,先后從事印刷、彩印、拉絲操作工及生產(chǎn)班長等多個崗位,后因精通整個塑編生產(chǎn)的工藝技術(shù),且業(yè)績突出,于2016年調(diào)至辦公室任工藝員,“掌”管著全公司1000多個包裝版面的最終核定與生產(chǎn)工藝的管理。

      塑編工藝不是高科技,用心學習就行

      初進塑編廠,張紅貴在印刷崗位當操作工,每當在生產(chǎn)旺季忙著趕產(chǎn)量時,設(shè)備總會出現(xiàn)這樣那樣的工藝故障,又或是設(shè)備更新?lián)Q代需要重新調(diào)整工藝時,看著技術(shù)人員忙碌的搶修或新工藝試生產(chǎn),他心急如焚卻又束手無策,總想?yún)⑴c一二,卻又苦于技術(shù)不行。久而久之,他便對學習工藝技術(shù)感起興趣,開始主動了解生產(chǎn)編織袋的工藝流程、工藝指標的制定及管控等。十多年來,只要在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)工藝故障時,如工藝溫度無法控制、參數(shù)調(diào)整錯誤等,他都會去查找資料、尋找原因、進行數(shù)據(jù)分析、總結(jié)經(jīng)驗,嘗試著解決了不少工藝上的小問題,得到了領(lǐng)導和同事們的贊賞,最終走上了他所熱愛的工藝員崗位。

        換版工作沒什么難的,認真負責就行

       公司現(xiàn)有洋豐、澳特爾、樂開懷、力賽諾等四大品牌的子品牌30多個,不同品種、不同含量肥料的編織袋規(guī)格就有1400余個、版輥6000多只。由于版面極多,制作流程復雜,校對稿樣、登記、編制版面工藝書、審核確認等,每一步工作流程都必不可少,特別是校對稿樣尤為重要,需認真仔細,包括文字、圖案、顏色等一點不漏地逐個核對,在確定準確無誤后才下達生產(chǎn)。張紅貴說:“工藝流程雖然復雜,但我只要認真仔細就不會出錯”。

      2019年8月,因公司名稱變更,洋豐品牌編織袋版面的1000多支版輥需要重新改版制作,當塑編廠接到公司換版通知時,正值生產(chǎn)旺季,時間緊任務(wù)重,為了盡快完成新版制作及更新工藝指導書,確保編織袋能夠正常供應(yīng),張紅貴放棄了自己的所有休息時間,不分白天黑夜,每天在辦公室和車間來回穿梭幾十趟,進行稿樣校對和巡回檢查。每一份稿樣文字、圖案、顏色都要反復核對、驗證十多遍,在確保無誤后才能批量生產(chǎn),張紅貴常常忙得錯過吃飯時間,或是到食堂草草扒拉兩口后,就又回到工作崗位繼續(xù)工作。累了,就躺在辦公桌上趴一會;醒了,就繼續(xù)干。就這樣,張紅貴連續(xù)奮戰(zhàn)了三個月,順利完成了1000多個包裝版面的換版工作,保障了全公司編織袋的正常生產(chǎn)與供應(yīng)。

      遇到問題沒什么怕的,找對方法就行

    “張主任,1#拉絲機停機檢修后開機運行不正常,拉出的絲質(zhì)量不達標,我們已經(jīng)忙活很久了,都找不到原因,你趕緊過來幫忙看看吧?!薄昂玫?,我馬上到。”2020年的一天下午,已下班回到家中的張紅貴,在接到員工電話后,便立即放下手中的活,馬不停蹄地趕到廠里進行協(xié)助開機。他來到車間,向現(xiàn)場操作工問詢了具體情況后,便開始將拉絲機預(yù)熱升溫,一步一步查找原因。從開機操作的每個步驟到工藝參數(shù)的調(diào)整、溫度的控制,每一步流程進行了詳細排查,通過近10分鐘的排查,終于被他找出了問題的根源。

       原來,是操作工把拉絲機的料斗料板操作錯誤,被關(guān)閉了20%左右,導致設(shè)備供料不暢通,以及牽伸比的調(diào)整值錯誤,從而導致開機后拉出的絲質(zhì)量達不到標準;經(jīng)過張紅貴的一系列調(diào)整,拉絲機拉出的絲經(jīng)檢測終于恢復到了正常值,一旁的操作工都對他豎起了大拇指,他卻笑著說:“遇到問題不要怕,理清思路找對方法一定能解決”。

       隨著消費者對肥料包裝的精美需求和標準越來越高,在新工藝、新事物上張紅貴一直在努力學習,鞭策著自己行走在探索、研究塑編工藝的路上。